01
前(qián)言
密封槽是發(fā)動機零件廣泛使用的密封結構,對保證發動機零件水腔、油路等部位的密(mì)封起著重要作用。典型的密封環槽結構(見(jiàn)圖1)包括氣缸蓋噴油(yóu)器襯套(tào)底孔的環槽等。
在(zài)生產過程(chéng)中發現,環槽加工過程中產生的毛(máo)刺(見圖2)較多,在裝配過程中會劃(huá)傷密封圈等零件,導致缸蓋腔密封失效漏水。
通過在環槽上加倒角,在一定(dìng)程度上達到去毛(máo)刺的效果。但是(shì),由於開槽工具的製造精度和磨損,增加倒角並(bìng)不能完全(quán)去除環槽處的毛刺。為此,一些專家和工程師(shī)對(duì)發動機零件去毛(máo)刺的方法和技術(shù)進行(háng)了研究(jiū)和探索[1-3]。
以(yǐ)氣缸蓋噴油器襯套底孔環形槽(cáo)為例,研究了環(huán)形槽(cáo)的(de)去毛刺(cì)工藝,比較(jiào)了不同去(qù)毛刺工藝的效果和穩(wěn)定性(xìng),確定了適合大批量生(shēng)產線的去毛刺工藝,徹底(dǐ)消除了毛刺帶來的質量隱患,降低(dī)了工藝廢品(pǐn)率,提(tí)高了產品質量。
02
去毛刺工藝設計(jì)
根據環槽毛刺特征和生產(chǎn)線現狀,綜合(hé)考慮工藝方法的成本(běn)和效率,分析確定了(le)以下三種去毛刺工藝方法進行試驗。
2.1普通鉸刀(dāo)與浮動柄結合的過程
浮動去毛刺鉸刀的結構(gòu)如圖3所示,主要由浮動(dòng)手柄、連杆和鉸刀組成。具體使用方法是將擴孔器安裝在浮動手柄中。加工時,刀具有一定的浮動空(kōng)間。在(zài)浮動過程中,刃口(kǒu)切斷毛刺。
2.2金剛(gāng)砂研磨棒與浮動手(shǒu)柄結合技術
如(rú)圖4所示,金(jīn)剛(gāng)砂磨條的毛刺刀具結(jié)構主要由浮動手柄、連杆和金剛砂磨條組成。其中金剛砂磨條是常用的手工去毛刺工具,但(dàn)其工作量大、生產效率低、去毛刺效(xiào)果一致性差,難以滿足大(dà)批量生產的需要。改造後的金剛(gāng)砂磨杆與浮動手柄配合(hé),實現了設備的自(zì)動去毛刺。
2.3彈簧片去毛刺工藝
如圖5所(suǒ)示,壓刃去毛刺工具的(de)結構主要由硬質合金刀片、銷軸、彈簧片(piàn)、緊固帶、螺釘、刀杆和刀體組成。刀片可以繞軸旋轉,彈簧產生的(de)彈力保證切削(xuē)過程中刀刃壓住環槽(cáo)邊緣(工件的毛刺部分),定點去除毛刺。帶有彈簧按壓和可旋轉刀(dāo)片(piàn)的物理工具如圖6所(suǒ)示。
03
去毛刺工藝的實驗驗證
以帶有噴油器襯套底孔(kǒng)φ30H7和缺口φ35.4H9的柴油(yóu)機氣(qì)缸蓋為試切工件,驗證了不同的去毛(máo)刺工藝方(fāng)案。試(shì)驗前(qián)對試切工件的密封圈凹槽毛刺進行(háng)了觀察和拍照,凹槽(cáo)外側有明顯的毛刺。內窺鏡下切跡處的毛刺如圖7所示。
試驗前對試驗對象的底孔φ30H7進行測量並記錄,底孔(kǒng)直徑合格。
試驗時按規定檢查調整機床,確認去毛刺刀具安裝正確,夾具定位準確,夾緊可(kě)靠,程序和參數正確。
3.1普通(tōng)鉸刀去毛刺效果
首先,使用φ29.99mm擴孔器進行測試。工件(jiàn)在夾(jiá)具中定位夾緊,機床按程序自動運行連續加工10個工件(jiàn)。加工後發現有10個工件的密封圈槽毛刺被(bèi)去(qù)除(chú),但有8個(gè)工(gōng)件的底(dǐ)孔被切割(gē)了兩次(cì)。測量(liàng)後(hòu),底孔的局部直徑超出公差。確定是φ29.99mm去毛刺鉸刀破壞了成品底孔。鉸刀依次磨到φ29.96mm、φ 29.93mm、φ29.90mm,分別加工10個工件。發現主要有兩個結果:①去(qù)除了密封(fēng)圈槽的毛(máo)刺,加工了兩次底孔(kǒng),但去毛刺鉸刀破壞了成品底(dǐ)孔。②底孔完好,但毛刺去除(chú)不徹底。采用鉸刀和浮動柄結合的方式去毛刺,存在底孔兩次加工或(huò)毛刺(cì)去(qù)除(chú)不徹底的問題。這(zhè)種方法不適合批量生(shēng)產。
3.2金剛砂研磨棒的去毛刺(cì)效果(guǒ)
根據用鉸刀去毛刺的經驗,試驗使用了φ29.96mm的金剛砂(shā)磨杆。工件(jiàn)在(zài)夾具中定位夾(jiá)緊,機(jī)床按程(chéng)序自動運行,連續加工10個工件。加工後發現10個工件的(de)密封圈槽外側毛(máo)刺被去除。井底孔壁有明顯的刀痕,是金(jīn)剛砂磨杆的磨痕。經測量,底孔表麵粗糙度(dù)合格,底孔直徑合格,底孔無破損。
進一步觀察(chá)密封(fēng)圈槽的去(qù)毛刺效果,發現10個工件的密封圈槽內側有少量毛刺(見圖8)。根據試驗前對被切割工件密封圈槽毛刺位置的觀察、拍照記錄和金剛砂磨條的結構特征,分析確認了金剛砂(shā)磨條在去(qù)毛刺(cì)過程中,部分外部毛刺被推向了密封圈槽的(de)內側(cè)。
采用金剛砂磨杆(gǎn)和浮動手柄相結(jié)合的方式去毛刺,存在金剛砂磨杆將外毛刺推向密封(fēng)圈槽內側的問題。這種方法不適合批量生產。
3.3彈簧刀(dāo)片的去毛刺(cì)效果
用彈簧片刀(dāo)具去毛刺時,機床和刀具的動作順序(xù)是:機床主軸不(bú)旋轉時,刀具進入密(mì)封圈槽中部→主軸旋轉→主軸前進,去除密封圈(quān)槽一(yī)側的(de)毛刺→主軸後退,去除密封圈槽另一側(cè)的毛刺→刀具回到密封圈槽中部→主(zhǔ)軸(zhóu)停止旋轉→刀具退出(chū)工件。
采用彈簧刀去毛刺方案(àn)。由於加工程序的要求與前兩種方案不(bú)同,所以編製了新的機床運行程序,並對程序和參數進行了調試和測試。實(shí)驗是(shì)用理論加工直徑為30毫米的彈簧(huáng)刀刀具(jù)進行的。工件在夾(jiá)具中(zhōng)定位(wèi)夾緊,機床按(àn)程序自動運行連(lián)續加工10個工件。加工後(hòu)發現10個(gè)工件密封圈槽內的大毛刺被去除,但倒角邊緣仍有(yǒu)小毛(máo)刺。在較大倒角處產生的二次毛刺如圖9所示。
根據試驗前對(duì)試切工件密封圈槽毛刺的觀察、拍照記錄和彈簧(huáng)刀片刀具的特征,確(què)認7個試切件密封圈槽去毛刺效果不完全是由於刀片在到達(dá)倒角邊緣(yuán)前停止(zhǐ)工作(zuò),導致倒角邊緣出現較小的二次毛刺。如果(guǒ)增加(jiā)工(gōng)序,倒角長度會超過圖紙要求,不利於密封。
根(gēn)據第一輪試驗(yàn),重新準備密封環槽無倒角的工件進行試驗。試驗前,觀察並記錄試切工件密封(fēng)圈槽處的毛刺。
使用理論加工直徑為30毫米的彈簧刀,連續加工10個在密封環的凹槽中沒有倒角的工件(jiàn)。加工後用內窺鏡觀察切口,10個工(gōng)件密封圈槽內的毛(máo)刺全部去除。圖10顯示了(le)切口處沒有倒(dǎo)角的去毛刺效果。
解(jiě)剖標本後發現,密封圈槽內外無毛(máo)刺(cì),效果良(liáng)好。
通過對比去毛刺前後的工件,發現(xiàn)在去毛刺的同時,試件也出現了以下情況。
1)環槽邊緣形成0.3~0.5mm的倒角,輪廓均勻,滿足圖案(àn)要求。可以通(tōng)過改變刀具中的(de)彈(dàn)簧片來控製倒角,這是可以接受的。
2)孔壁上形成兩道(dào)劃痕,肉眼可見。用手(shǒu)觸摸時,它們和沒有劃痕的一樣光滑;用(yòng)高精度三坐標掃描儀測量孔壁,劃痕處的數值(zhí)沒有波動。經分析(xī),這兩道劃痕(hén)是刀(dāo)具快進快(kuài)退留下的痕跡,是刀具球形頭(見圖12)與孔壁接觸留(liú)下的痕跡。痕跡的明顯程度(dù)與工件材料(liào)、刀具彈簧的規格等有(yǒu)關。,這是正常現象,不是擦傷。解剖沒有手感,帶襯套氣密測(cè)試,不漏氣,檢查孔徑,去毛刺前後孔徑沒有變化。綜合以上因素,可以(yǐ)判斷劃傷屬於正常現象,工件沒有劃傷,可以接受。
04
批處理驗證
根據去毛刺工藝試驗結果,將彈簧刀去毛刺的工藝方法應(yīng)用於生產線。連(lián)續批量生產300個零件,去毛刺效果好(hǎo)且穩定。
05
結束語(yǔ)
針對(duì)發動機零件密封圈槽內的毛刺(cì)問題(tí),設計並試驗了三種去毛刺工藝方案,試驗程序合理。根(gēn)據工藝(yì)試驗和批量(liàng)加工(gōng)驗證結果,彈(dàn)簧片(piàn)刀具去毛刺效果良好,徹底解決了發動機零件密封圈槽(cáo)內(nèi)的毛刺問(wèn)題。