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雙柱立式車床的數控化改造提高生產精度

發布日期:2022-09-22 10:10:53  點擊次數:1292

大型立式數控車床成本高(gāo),小企業難以承受。而對現有立式車床進(jìn)行數控改造,不僅(jǐn)可以節約更多的成本,還可以提高舊設備的效率和精度,延長設(shè)備的使用壽命。


1前(qián)言


C61125是一台雙柱立式(shì)車床,左右立柱(zhù)配有立式刀架和側刀架(jià),刀架(jià)由滾珠絲杠驅(qū)動。橫梁放鬆夾緊,左右滑塊和側刀(dāo)架的平衡為液壓平衡。工作台采用手動變(biàn)速,可獲得16種轉速。升級要求右立(lì)式刀架改為數控(kòng)刀架,取消右刀架;工作台被改變為(wéi)自動控製。加工時,可以選擇右側立式數控刀架進行自動加工,也可以選擇左立刀架或側刀架進行手動加工。

2方案確定


根據實際情況,從經濟角度(dù)考慮,數控係統選用西門子808D ADVANCED,伺服放大器選用西門子V70,伺服電機選用西門子1F6,X軸伺服(fú)電機靜態轉矩30N·m,Z軸伺服電機靜態轉矩40N·m,帶刹車。兩軸都直接用滾珠絲杠連接,所以取(qǔ)消了相應的電磁離合器。工作台原用一台55kW三相異步(bù)電機保持,但取(qǔ)消了手動變速,新增了4個兩位四通閥,實(shí)現自動變速。機床的所(suǒ)有操作麵板都集(jí)中在西門子808D高級機床控製麵板(MCP)上(shàng),MCP上設置了兩個按鈕,一個用於選(xuǎn)擇數控有效還是手動有效,一(yī)個用於選擇左垂(chuí)直刀架有效還是左刀架有效。鑒於以(yǐ)上變化,決定(dìng)重新設計電氣部分。

3計劃實施


(1)油泵、工作台、橫梁電(diàn)氣主電路設計。電氣主電路如圖1所示。機床運行時(shí),油泵電機M1首先啟動,接觸器KM1接通油泵,為機床(chuáng)各部分提供(gòng)潤滑和所需的壓力油。如果油(yóu)泵沒有打開,機床就不能運轉。工作台(tái)電機M2由星三角降壓啟動,接觸(chù)器KM4齧合M2星形運行,接觸器KM5齧合M2三(sān)角形運行,KM2和KM3控製工作台正反轉,工作台停止使用能耗製動,由KM6、KM7和KM4實現。吊梁由KM8、KM9和吊梁電機M3 實現。


(2)左立式刀(dāo)架和左刀(dāo)架的電氣主電路設計(jì)。左垂直刀架的快速進給由接觸器KM10和快速電機(jī)M4控製,水平或垂直進給由接觸(chù)器KM11、KM12、KM13和進給電機M5結合電磁離合器YC1、YC2、YC3、YC4、YC5控(kòng)製。進給電機M5為雙(shuāng)速電機,根(gēn)據選用的電(diàn)機可以獲得不(bú)同的速度,從而獲得不同的進給速度(dù)。側刀架的電氣主電路與左立刀(dāo)架的電氣主電路相似,在此不再(zài)贅述。


數控係統的設計第四部分


(1)數控係統的整體連接西門子808D先進數控係統與(yǔ)伺服(fú)放(fàng)大器采用(yòng)驅動總線連接,比原808D數控係統更容易連接,抗幹擾能力更強,傳輸速度更快,調試更(gèng)簡單。驅動總線通過CNC係統的X126接口連(lián)接到X軸伺服放大器的X10接口,再通過X軸伺服(fú)放大器的X11接(jiē)口連(lián)接到Z軸伺服放大器的X10接口。特別注意驅動總線的終端電阻(zǔ)插頭,否則驅動總線將不能(néng)正常工作。數控係統的總體連接。


(2)可編程控製器的設計。由於設備既有數控軸又有普通進給軸(zhóu),增加了(le)設計難度。在(zài)重新配備的電氣櫃中,原有的常用部件全部由PLC控(kòng)製,大(dà)大減少了電氣櫃布線的工作量,提高(gāo)了機床的可靠性和控製靈活性。由於布線要求簡單整潔,除急停開關和手動(dòng)脈衝(chōng)發生器的軸向選擇和放大信號外,其他所有輸入輸出信號均(jun1)分布在X301和X302兩個50芯(xīn)數(shù)字輸入輸出接口(kǒu)。


5機床操作麵板的集成


由於保留了原設備的左立式刀架和左刀架,操(cāo)作按鈕(niǔ)沒有集成到西門子808D ADVANCED的機床操作麵板(MCP)中,操作起來極為不(bú)便,容(róng)易(yì)產生衝突。所以操作按鍵集(jí)成如下:操作麵板(MCP)上有13個未定義的按鍵,包括K7 ~ K12待機鍵,4個(gè)空白鍵,卡盤夾緊鍵,內外卡(kǎ)選擇鍵(jiàn),尾座(zuò)控製鍵,可(kě)用於其(qí)他用途。此外,手脈衝發(fā)生(shēng)器選擇帶放大和(hé)選軸的手脈衝盒,將放大和選軸信號連接到數控係統(tǒng)的(de)數字輸入X100接口,使MCP上的三個按鈕X1、X10和X100可以(yǐ)用(yòng)於其他用途。


在原立式車床操作(zuò)中,液壓啟停鍵(jiàn)、橫梁上下鍵共4個鍵(jiàn),左立式刀架有8個(gè)鍵用於快速、進給、停(tíng)止、上下(xià)、左右操作(zuò)。同(tóng)樣,側刀架也需要8個鍵,工作台需要一個點動鍵和shift鍵。MCP上隻有16個未定義的鍵,明顯不夠用。針對這個問題,分(fèn)配如下:首先選擇一個帶指示燈的按鍵作為選擇開關,選擇數控控製軸或者普(pǔ)通(tōng)進給軸。如果(guǒ)該鍵的指示燈亮起,則普通進給軸(zhóu)選擇有效。此時,左(zuǒ)垂直刀架、側刀架和橫梁的(de)升降均有(yǒu)效,但數控X軸和Z軸的手動和自動操作(zuò)無效(xiào)。指示燈滅,表示數控控製軸選擇有效,X軸、Z軸手動、自動操作有效(xiào),普通進給軸操作無效;同理,選擇另一個帶燈的(de)按鈕來區分(fèn)左垂直刀架和側刀架的控製(zhì),這樣左垂直刀架和側刀架隻需(xū)要9個按鈕就能滿足(zú)控製要求。

工作台(tái)作為一個普通部件,除(chú)了數控自動操作外,還可以(yǐ)手動控製。在(zài)MCP中已經定義了工作台的前進、後退和停止按鈕。經過實(shí)際的PLC編程和調試,完全達到了設計目標(biāo)。


6結(jié)束語


設備(bèi)改(gǎi)造(zào)成功後(hòu),一台機床既可數控又可通用,成本不到同(tóng)類型數控機床的1/3,使舊設備用更少(shǎo)的錢重複使用。改造後的機床可以大大(dà)提(tí)高加工(gōng)效率,縮短加工時間,降低勞動強度和生產成(chéng)本。改造後的機床不僅能滿足普通外圓和端麵加工的要求,還能加工普通立式車床(chuáng)不能加工的複雜曲(qǔ)麵零件。同時,保證了機床的加工質(zhì)量和穩定性。

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