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01
前言
密封(fēng)槽是(shì)發動機(jī)零件廣泛使用的密封結構,對保證發(fā)動機零件水腔、油路(lù)等部位的密封起著重要作用。典型的密封環槽結構(見(jiàn)圖1)包括氣(qì)缸蓋噴油器襯套底孔的環槽等。
在生產(chǎn)過程中(zhōng)發現,環槽加工過程中產生的毛刺(cì)(見圖2)較多,在裝(zhuāng)配過程中會(huì)劃傷密封圈等(děng)零件,導致缸蓋腔密封失效漏水。
通過在環(huán)槽上加倒角,在一定程度上達到去毛刺的效果。但是,由於(yú)開槽工具的製造精度和磨損,增加倒角並(bìng)不能(néng)完全去除環槽處的毛刺。為此,一些專家(jiā)和(hé)工程(chéng)師對發(fā)動機零件去毛刺的方(fāng)法和技術進行了研究和探索[1-3]。
以氣缸蓋噴油器襯套底(dǐ)孔環形槽為(wéi)例,研究了環形槽的去毛刺工藝,比較了不同(tóng)去毛(máo)刺工藝的效果和穩定性(xìng),確定(dìng)了適合大批量生產線的去毛(máo)刺工藝(yì),徹底(dǐ)消除了毛刺帶來的質量隱患,降低了工藝廢品(pǐn)率,提高了產品(pǐn)質(zhì)量。
02
去毛刺工(gōng)藝設計
根據環槽毛刺特征和生產線現狀,綜合考慮工(gōng)藝方法的成本和(hé)效率,分析確定了以下三種去毛刺工(gōng)藝方法進行試(shì)驗。
2.1普通鉸刀與浮動柄結合的過程
浮動去(qù)毛刺鉸刀的結構如圖3所示,主要由浮動手柄、連杆和(hé)鉸刀組成。具體使用(yòng)方法是將擴孔器安裝(zhuāng)在浮(fú)動(dòng)手柄中。加工時,刀具有一(yī)定的(de)浮動空間。在浮(fú)動(dòng)過程中,刃口切斷毛刺。
2.2金剛砂(shā)研磨棒與浮動手柄結合(hé)技術
如圖4所(suǒ)示,金(jīn)剛砂(shā)磨條的毛刺刀具結構(gòu)主要由浮動手柄、連杆和金(jīn)剛砂磨條組成。其中金(jīn)剛砂磨條(tiáo)是常用的手工去毛刺工具,但其工作量大、生產(chǎn)效率低、去毛刺效果一致性差,難以滿足大批量生產的需要(yào)。改造後的金剛砂(shā)磨杆(gǎn)與浮動手柄配合,實現了設(shè)備的自動去毛刺。
2.3彈簧片去毛刺工藝(yì)
如圖5所示(shì),壓刃去毛刺工具(jù)的結構主要由(yóu)硬質合金刀片、銷軸、彈簧片、緊固帶、螺釘、刀杆和刀體組成。刀片可以繞軸旋轉,彈簧產(chǎn)生的彈力保證切(qiē)削過程中刀刃(rèn)壓住(zhù)環(huán)槽邊緣(yuán)(工件的毛刺部分),定點去除(chú)毛刺。帶有彈簧按(àn)壓和可旋轉刀片的(de)物理工具如圖6所示。
03
去毛(máo)刺工藝的實(shí)驗驗證
以(yǐ)帶有噴油器襯套底孔φ30H7和缺口(kǒu)φ35.4H9的柴油機氣(qì)缸(gāng)蓋為試切工件,驗證了不同的去毛刺工藝(yì)方案。試驗(yàn)前對試切工(gōng)件的密封圈凹槽毛刺進行了(le)觀察和拍照,凹槽外側有明(míng)顯的毛(máo)刺。內窺(kuī)鏡下切跡處的毛刺如圖7所示。
試驗前對試驗對象的(de)底孔φ30H7進行測量(liàng)並記錄,底孔直(zhí)徑合格。
試驗時按規定檢查調整機床,確認去毛刺刀(dāo)具安裝(zhuāng)正確,夾具定位準確,夾緊可靠,程序和參數(shù)正(zhèng)確。
3.1普(pǔ)通鉸刀去毛刺效果
首先,使用φ29.99mm擴孔器進行測(cè)試。工(gōng)件在夾具中(zhōng)定位夾緊(jǐn),機床按程序自動運行連續加工10個(gè)工件(jiàn)。加工後發現有10個工件的密(mì)封圈槽毛刺被去除,但有8個工(gōng)件的底孔被切割了兩次(cì)。測量後,底(dǐ)孔的局部直徑超出公(gōng)差。確定是φ29.99mm去毛刺鉸刀破壞了成品底(dǐ)孔。鉸刀依次磨到φ29.96mm、φ 29.93mm、φ29.90mm,分(fèn)別加工10個工件。發現主(zhǔ)要有兩個結(jié)果:①去除了密封圈槽的毛刺,加工了兩次底孔,但去毛刺鉸刀破壞了成(chéng)品底孔。②底(dǐ)孔(kǒng)完好,但毛刺去除不徹底。采用鉸刀和浮動柄結合的方式去毛刺,存在底孔兩次加工(gōng)或毛刺去除不徹底的問(wèn)題。這種方法(fǎ)不適合批量生(shēng)產。
3.2金剛砂研磨棒(bàng)的去毛(máo)刺效果
根據用鉸刀去毛刺的經驗,試驗使用了φ29.96mm的金剛砂(shā)磨杆。工件在夾具中定位夾緊,機床按程序自動運行(háng),連續加(jiā)工10個工件。加(jiā)工(gōng)後發現10個工件的密(mì)封圈槽外側毛刺被去除。井底孔壁有明顯的刀痕(hén),是金剛砂磨杆的磨痕。經(jīng)測量,底孔表麵粗糙度合格,底孔直(zhí)徑合格,底孔無破損。
進一步觀察密封圈槽的去毛(máo)刺效果,發現10個工件的密封圈槽內側有少量毛刺(見圖8)。根據試驗前對被切割工件密封圈槽毛刺位置的觀(guān)察、拍照(zhào)記錄(lù)和金剛砂磨條的結構特征,分(fèn)析確認了(le)金剛砂磨條在去毛刺過程中,部分外部毛刺被推向了密封圈(quān)槽的內側。
采用金剛砂磨杆和浮動手柄相結合的方式去毛刺,存在金剛砂磨杆將外(wài)毛刺推向密封圈槽(cáo)內側的問題。這種方法不適合批(pī)量生產。
3.3彈簧刀片的去毛刺效果
用彈簧(huáng)片刀具去毛刺時,機(jī)床和刀具(jù)的動作順序是:機床主軸不旋轉時,刀具進入密封圈槽中部→主軸旋轉→主軸前進(jìn),去除密封圈槽一側(cè)的毛刺→主軸後退,去除密封圈槽另一側的毛刺→刀具回到(dào)密封圈槽中部→主軸停止旋轉→刀(dāo)具退出工件。
采用彈簧刀(dāo)去(qù)毛(máo)刺方案。由於加工程序的要(yào)求(qiú)與前兩種方案不同,所以編製了新的機床運行程序,並對程序和參數進行了調試和測試。實驗是用理論加(jiā)工直徑為30毫米的彈簧刀刀具進行的。工件在夾具中定位夾緊,機(jī)床按程序自動運行連續加工10個工件(jiàn)。加工(gōng)後發現10個工件密封圈槽(cáo)內(nèi)的大毛刺(cì)被(bèi)去除,但倒角邊緣仍(réng)有(yǒu)小毛刺。在較大倒角處(chù)產生的二次毛刺如圖9所示。
根據試驗前對試切工件密封圈(quān)槽毛刺的觀察、拍(pāi)照記錄和彈簧刀片刀具的特征,確認7個試(shì)切件密封圈槽去毛刺效果不完全(quán)是由於刀片在到達(dá)倒角邊緣前停止工作,導致倒角邊緣(yuán)出現較小的二次毛刺(cì)。如果增加工序,倒角長度會超過圖紙要求,不利於密封。
根據(jù)第一輪試驗,重新準備密封環槽無倒角的工件進行試驗。試驗前,觀察並記錄試切工件密封圈槽處的毛刺。
使用理論加工直徑為30毫米的彈簧刀(dāo),連續加(jiā)工10個(gè)在密封環的凹(āo)槽中沒有倒角的工件。加(jiā)工後用內窺鏡觀察切口,10個工件密封圈槽內的毛刺全(quán)部去除。圖10顯示了切口處沒有倒角的去毛刺效果。
解剖標(biāo)本後發現,密封圈槽內外無(wú)毛刺,效果良好。
通過對比去毛刺前後的(de)工件,發現在去毛(máo)刺的同時,試件也出現了以下情況。
1)環槽邊緣形成0.3~0.5mm的倒(dǎo)角(jiǎo),輪廓均勻,滿足圖案要求。可以通過改變刀具中的彈簧片來控製倒角,這(zhè)是可以接受的。
2)孔壁上形成(chéng)兩道(dào)劃痕,肉眼可見。用手(shǒu)觸摸時(shí),它們和沒有劃痕的一樣光滑;用高精度(dù)三坐標掃描儀測量孔壁,劃痕處的數值沒有波動。經分析,這兩道劃痕是刀具(jù)快進快退留(liú)下的痕跡,是刀(dāo)具球形頭(見圖12)與孔壁接觸(chù)留下的(de)痕跡。痕跡的明顯程度與工件材料、刀具彈簧的規格等有關。,這是正常現象,不是擦傷。解剖沒有手感(gǎn),帶襯(chèn)套氣密測試,不(bú)漏氣,檢查孔徑,去毛刺(cì)前後孔徑沒有變化。綜合以(yǐ)上因素,可以判斷劃傷(shāng)屬於正常現象,工件沒有劃傷(shāng),可(kě)以接受。
04
批處理驗證
根據去毛刺工藝試驗結果,將彈簧刀(dāo)去毛刺的工藝方法應用於生產線。連續批量(liàng)生產300個(gè)零件,去毛刺效果好且穩定。
05
結束語
針對發動機零件密封圈槽內的毛(máo)刺問題,設計並試驗了三種(zhǒng)去毛刺工藝方案,試驗程序合理。根據工藝試驗和批(pī)量加工驗證結果,彈簧片刀具去毛刺效果良好,徹底解決了發動機零件密封圈槽內的毛刺問(wèn)題。