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數控機床造(zào)成加工精度異常故(gù)障的原因及診斷

發布日期:2022-12-06 09:28:11  點擊次(cì)數:8632

一、加工精度異常故障的原因


五個主要原因:機床進給單元發生了變化或改變;機床各軸零點偏移異常;軸向反向間隙異常;電機運轉不正常,即電氣和控製部(bù)分不正常;機械故障,如(rú)螺杆、軸承、聯軸器等部件。此外,加工程序的編製、刀具的選擇(zé)以及人為因素也可能導致加工(gōng)精度異常。


二、數控機床故障診斷原理


1.先外後內數控機床是集機械(xiè)、液壓、電氣於一體的機床,所以它的故障會(huì)由三者來體現。維修人員首(shǒu)先要由外(wài)向內逐(zhú)一檢查,盡量(liàng)避免隨意啟封和拆卸,否則會使故障擴大,機床失去精度,性能下降(jiàng)。


2.機(jī)械優先於電氣。一般來說,機械故障(zhàng)比較容易發現,而數控係統故障的診斷比較困難。在排除故障之前,先注意排除機械故障,往往能達到事半功倍的效果。


3.移動前保持(chí)安靜。機床處於斷電靜止狀態時,通過了解、觀察、測試(shì)、分析,確認為非破壞性故障(zhàng)後,方可通電;在運行條件下,進行動態觀察、檢查和測試,以發現故障。對於破壞性故障,必須在通電前消除危險。


4.先簡單後複雜(zá)。當多種故障交織隱蔽,一時無(wú)從下手時(shí),先解決容易的問題(tí),再解決較難的問題。往往簡單的問題解決後,困難的(de)問題可能會變得更容易。


三、數控機床故障診斷(duàn)方法


1.直觀法:(看、聞、問、切)問——機床的故障現象和處理狀態;Look-CRT報警信息、報警指示燈、電容(róng)器等元件變形、冒煙、燒毀,保護器(qì)跳閘;聽——異常聲音;氣味-電器元件的燒(shāo)焦味和其他異味;觸摸-發熱(rè)、振動、接觸不良等(děng)。


2.參數檢查方(fāng)法:參數通常存儲在RAM中。有時,電池(chí)電壓不足、係統長時間不通電或外部幹擾會導致參數(shù)丟失或混亂。應(yīng)根據故障特征檢查和校對相關參數。


3.隔離方法:對於某些(xiē)故障,很(hěn)難區分是數控部分、伺服係統還是機械部分引起的。常用隔離法(fǎ)。


4.同類型切換方法是用功能相同的(de)備用板替換懷疑有故障的模板,或者互相交換功能相同(tóng)的模板或單元(yuán)。


5.功能程序測試法針(zhēn)對G、M、S、T函數的所有(yǒu)指令編寫一些小程序,在診斷故障時運行這些程序,從而判斷功能的(de)缺失。


四。加工(gōng)精度(dù)異常故障的診斷與處理實例


1.機械故(gù)障導致加工精度異常。


故障現象:一台SV-1000立式加工中心,采用Frank係統。連杆模(mó)具加工過程中,突然發現Z軸進給異常,導致切割誤差至少1mm(Z方向過切(qiē))。


故障診斷:據調查(chá),故障發生(shēng)突然。機床點動時,在(zài)手動數據(jù)輸入模式下,各軸(zhóu)運行正常,參考點正常,無任何報警提示(shì),排除了電氣控製部分硬故障(zhàng)的可能。以下幾個方麵(miàn)要逐一檢查。


檢查機(jī)床精度異常時正(zhèng)在(zài)運行(háng)的加工程序段,特別是刀具長度補償,以及加工坐(zuò)標(biāo)係(G54-G59)的校對和計算。


在點動模式下,Z軸(zhóu)重(chóng)複移動。通過看、摸、聽,對運動狀態(tài)進行診斷,發現Z方向噪音異常,尤其是快速點動時,噪音更明顯。由此判(pàn)斷,機械可能存在隱患(huàn)。


檢查機床的z軸精(jīng)度。用手動脈衝發生器移動Z軸(將其倍率設為1×100檔,即(jí)電機每(měi)變(biàn)化一步進(jìn)給(gěi)0.1mm),用百分表觀察Z軸的移動。單向運動後作為起點的正(zhèng)向運動保(bǎo)持正常,脈衝(chōng)器每(měi)走(zǒu)一步機(jī)床Z軸運動的實際(jì)距離d = d1 = d2 = d3 = … = 0.1mm變化,說明電機運行良好,定位精度也不錯。論機床實際運動位移的變化,可分為(wéi)四個階段:(1)機床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜(xié)率大(dà)於1);(2) d1=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);(3)機床機構實際(jì)不動(dòng),顯示最標準的反向間隙;(4)機床的運動距(jù)離等於脈衝器的預設值(斜(xié)率等(děng)於1),機床可(kě)以恢複正(zhèng)常運動。無(wú)論(lùn)如何補償反向(xiàng)間隙,其特點是:除(3)階段補償外(wài),其他變化依然存在,尤其是(1)階段嚴重影響機床的加工精度。發現間隙補償越大,工作(zuò)台移(yí)動的距(jù)離(1)越大。


根據以(yǐ)上分析檢查,可(kě)能有以下(xià)幾種(zhǒng)原因:一是電機異常;第二,有機械故障;第三,螺絲有縫隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全斷開,分別檢查電機和機械部分。檢查電機運轉是否正常;在對(duì)機械部分的診斷中,發現用手轉動螺杆時,在回程運動開始時(shí)有很大的空感。一般情況下,你應該能感覺到軸承的有序平穩運動。


故障排除(chú):經拆(chāi)卸檢查,發現軸承確實(shí)損壞(huài),部分滾珠(zhū)脫落。更換後(hòu)機床恢複正常。


2.控(kòng)製邏輯不當導致加工精度異常。


故障現象:上海機床廠生產的(de)一台(tái)加工中心,係統弗蘭克。加工過程中發(fā)現機床X軸精度異常,最小精度誤差0.008mm,最大精度誤(wù)差1.2mm故障診斷:檢查(chá)時機床已按要求(qiú)設定(dìng)了G54工件坐標係。在手動數據輸入模式下,在G54坐標係下運行一個程序,即“GOOG90G54X60。OY70 . OF150;M30”機床運(yùn)行時,顯示(shì)器上(shàng)顯示的機械坐(zuò)標值為(X軸)”-1025.243”,並記錄下該值。然後,在(zài)手動模(mó)式下,將機床移動到任何其他位置,並在手動數據輸入模式下再次(cì)運行先前的程序段。機床停止後,發現機床坐標值顯示為“-1024.891”,與上次(cì)執行後(hòu)的值相差0.352mm。按照同樣的(de)方法,將(jiāng)X軸點動移動到不同的位置,重複執行這個程序段,但是顯示器上顯示的數值不一樣(不穩定)。用百分表仔細檢查X軸,發現機械位置的實際(jì)誤差(chà)與數字顯示的誤(wù)差基本一致,因此認為故障是由於X軸重複定(dìng)位誤差過大引起的。檢查X軸的反(fǎn)向間隙和定位精度,並重新補償其誤差值,但結果不會有任何影響。所以懷疑光柵尺和係統(tǒng)參數有問題。但是,為什麽會(huì)出現這麽大的誤差,卻沒有相應的報警信息?進(jìn)一步檢查發現,這個軸是垂直的,鬆開X軸,主軸(zhóu)箱就掉下來了,導致了誤差。


故障排除:修改機床PLC邏輯控製程序(xù),即X軸釋放時,先使能(néng)加載X軸,再釋放X軸;夾緊X軸時,先夾緊X軸,然後取消(xiāo)啟(qǐ)用。經過(guò)調整,機床故障得以解決(jué)。


3.機床位置問題導致加工精度異常。


故障:杭州產立式(shì)數控銑床,配北京KND-10M係統。點動或加工過程(chéng)中,發現Z軸異常。


故障診(zhěn)斷:檢查(chá)發現Z軸(zhóu)上下移動不(bú)均勻,有噪音,有一定間隙。電機啟動時,點動模式下Z軸(zhóu)運動有不穩(wěn)定噪(zào)音,受力不均勻,感覺電機抖動厲害;向下移動時,沒有(yǒu)那麽明顯的抖動;停的時候不抖,在加工過程中很(hěn)明(míng)顯。據分析,故障原因有三:一(yī)是螺杆反向間隙很大(dà);二是Z軸電機工作異常;第三,滑輪損(sǔn)壞到(dào)受力不均。但有一(yī)個(gè)問題需要(yào)注意:停止時沒有(yǒu)抖動和(hé)上下運動不均勻的現象,所以可以排除電機工作不正常的問題。所(suǒ)以(yǐ)先診斷了機(jī)械部分,在診(zhěn)斷測試中沒有發現異常,在公差範(fàn)圍(wéi)內。利用排除法(fǎ)則,剩下的隻是帶的問題。測(cè)試皮帶時,發現這條皮帶剛換不久。但仔細測試皮帶時發現,皮帶內(nèi)側有不同程度的損壞,很(hěn)明顯是受力(lì)不均造成的。是什麽原(yuán)因造成的?在(zài)診(zhěn)斷中發現電機擺(bǎi)放有問題,即(jí)夾緊角度和位置不對稱造成受力不均(jun1)。


故障排除:隻需重新安裝電機,對準角度,測量距離(電機與Z軸之間的(de)軸承),使皮帶兩(liǎng)側均勻(長度(dù))。這樣(yàng)就消除(chú)了Z軸上下移動不(bú)均勻(yún),噪音和抖動,Z軸(zhóu)的加工(gōng)恢複正(zhèng)常。


4.係統參數未優化,電機運行異常。


引起加工精度異常(cháng)的係統參數主要有機床進給單元、零點偏置、反向間隙等。比如弗(fú)蘭克數控係統(tǒng),它的(de)進給單位是公製(zhì)和(hé)英製。機床修理過程中,局部處理(lǐ)往往影響零點偏置和間隙的變化,故障處理後應及時(shí)調整修改;另一方麵,由(yóu)於機械磨損嚴重或(huò)接頭(tóu)鬆動,參數的測量值也可能(néng)發生變(biàn)化,因(yīn)此需要對參數(shù)進行相應的修改,以滿足機床(chuáng)加工精度的要求。


故障:杭州產立式數(shù)控(kòng)銑床,配北京KND-10M係統。在(zài)加工過程中,發現X軸精度異常(cháng)。


故障診斷:發現X軸有(yǒu)一定間隙,啟(qǐ)動時電機不穩(wěn)定。用手摸X軸電機時,感覺電機拉得比較用力,但是停下來(lái)的時候(hòu)不明顯,特別是慢跑(pǎo)的時候。據分析,故(gù)障原因有兩個:一是螺杆的側(cè)隙很大;二是X軸(zhóu)電機工作異常。


故(gù)障排除:利用KND-10M係統的參(cān)數功能(néng)調試電機。首先對存在的間隙進行補(bǔ)償,然後(hòu)調整伺服係統參數和脈衝抑製函數參(cān)數。X軸電機抖(dǒu)動消除,機床加(jiā)工(gōng)精度恢複正(zhèng)常(cháng)。

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