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數控機床造成加工(gōng)精度異(yì)常故障(zhàng)的原因及診斷

發布日期:2022-12-06 09:28:11  點擊次數:8632

一、加工精度異常故障的原因


五個主要原因:機床進給單元發生了變化或改(gǎi)變;機床各軸零點偏移異(yì)常;軸向(xiàng)反向間隙異常;電機運轉不正常,即電氣和控製部分不正常;機械故障,如螺杆、軸承、聯軸器等部件。此外,加工程(chéng)序(xù)的編製、刀具的選擇以及人為因素也可能導(dǎo)致加工精度異常。


二、數(shù)控機(jī)床故障診斷原理(lǐ)


1.先外(wài)後內數控機床是集機械、液壓(yā)、電氣於一體的(de)機(jī)床,所以它的故障會由三者來體現(xiàn)。維修人(rén)員首先要由外向內(nèi)逐一(yī)檢查,盡量避免(miǎn)隨意啟(qǐ)封(fēng)和拆卸,否則會使故障擴大,機床失去精度,性能下降(jiàng)。


2.機械優先於電氣。一般來說,機械故(gù)障比較(jiào)容易發現,而數控係統故障的診斷(duàn)比較(jiào)困難。在排除故障之前,先注意排除機械故障,往往能達(dá)到事半功倍的效果。


3.移動前保持安靜。機床處(chù)於斷電靜止狀態時(shí),通過了解、觀察、測試、分析,確認為非破壞性故障後,方(fāng)可通電;在運行條件下,進行動態觀察、檢查和(hé)測試(shì),以發現故障。對於破壞性故障,必須在通電前消除危險。


4.先簡單後複雜(zá)。當多種故障交織隱蔽,一時(shí)無從(cóng)下手時,先(xiān)解(jiě)決容易的問題,再(zài)解決(jué)較難的(de)問題。往往簡單的問題解決後,困難的問題可能會變得更容(róng)易。


三、數(shù)控機床故障診(zhěn)斷方法


1.直觀法:(看、聞、問、切)問——機床(chuáng)的故障現象和處理狀態;Look-CRT報警信息(xī)、報警指示燈、電容器等元(yuán)件變形、冒煙、燒毀,保護器跳閘;聽——異常聲音;氣味-電器元(yuán)件的燒焦味和其他(tā)異味;觸摸-發熱(rè)、振動、接觸不良等。


2.參數檢(jiǎn)查方(fāng)法(fǎ):參(cān)數通常存儲在RAM中。有時,電池電壓不足、係統長時間(jiān)不通(tōng)電或外部幹擾會導致參數(shù)丟失或混亂。應根據故障特征檢查和校對相關參數。


3.隔離方法:對於某(mǒu)些故障(zhàng),很難區分是數控部分、伺服係統還(hái)是機械部分引起的。常用隔離法。


4.同(tóng)類型切換方法是用功能相同的備用板替換懷疑有故(gù)障(zhàng)的模板,或者互相交換功能相(xiàng)同的模(mó)板或單元。


5.功能程序測試(shì)法針(zhēn)對G、M、S、T函數的(de)所有指令編寫一些小程序,在(zài)診斷故障時運行這些程序,從(cóng)而判斷功(gōng)能的缺失(shī)。


四。加工精度異常(cháng)故障的診斷與處理實(shí)例


1.機械故障導致加工精度異常。


故障現象:一台SV-1000立式加工中心,采用Frank係統。連杆模具加工過程中,突然發現Z軸進給異常,導致切割誤差至少(shǎo)1mm(Z方向過切)。


故障診(zhěn)斷:據調查,故障發生突然。機床點(diǎn)動時,在手動數據(jù)輸入模式下,各軸運行正常,參考(kǎo)點正常,無任何報警(jǐng)提示,排除了電氣控製部分硬故障的可能。以下幾個方麵要逐一檢查。


檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,特別是刀具長度補償,以及加工坐標係(G54-G59)的校對和計算。


在點動模(mó)式下,Z軸重複移動。通過看(kàn)、摸、聽,對運動狀態進行診斷(duàn),發現Z方向噪音異常,尤其是快(kuài)速(sù)點(diǎn)動時,噪音更明顯。由此(cǐ)判斷,機械可(kě)能存在隱患。


檢查機床的z軸精度。用(yòng)手動脈衝發生器移動Z軸(將其倍率設為1×100檔,即電(diàn)機(jī)每變(biàn)化一步進給0.1mm),用百分表觀察Z軸的移動。單向運動後作為起點的正向運動保持正常,脈衝器(qì)每(měi)走一步機床Z軸運動的(de)實際距離d = d1 = d2 = d3 = … = 0.1mm變化,說明(míng)電機運行良好,定位精度也不錯。論機床(chuáng)實際運動位移(yí)的(de)變化,可分為四(sì)個階段:(1)機床運動距(jù)離d1>d=0.1mm(斜(xié)率(lǜ)大於1);(2) d1=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);(3)機(jī)床機構實際不動,顯示最標準的反向間隙;(4)機床的運動距離等於脈(mò)衝器的預設值(斜率等於1),機床可以(yǐ)恢複正(zhèng)常運動。無論如何補償反向間隙,其特點是:除(3)階段補償外,其他變化依然存在(zài),尤其是(1)階(jiē)段(duàn)嚴重影響機床(chuáng)的加工精度。發(fā)現間隙補償越大,工作台移動的距離(1)越大(dà)。


根據以上(shàng)分(fèn)析檢(jiǎn)查,可能有以(yǐ)下幾(jǐ)種原因:一是電機異常;第二,有機(jī)械故障;第三,螺絲有縫隙。為了進一(yī)步診(zhěn)斷故障,將電機和絲杠完(wán)全斷開,分別檢(jiǎn)查電機和機械部分。檢查電機運轉是否正常;在(zài)對機械部(bù)分的診斷中,發現用手轉動螺杆時(shí),在回程運動開(kāi)始(shǐ)時有很大的空感。一般情況下,你應該能(néng)感覺到軸承的有序平(píng)穩運動。


故障排除:經拆卸(xiè)檢查,發現軸承確實損壞,部分滾珠脫落。更(gèng)換(huàn)後機床恢複正(zhèng)常。


2.控製(zhì)邏輯不當導致加工精度異常。


故障現象:上海(hǎi)機床廠生產的一台加(jiā)工(gōng)中心,係統弗蘭克。加工過程中發現機床(chuáng)X軸精度異常,最小精度誤差0.008mm,最大精度誤差1.2mm故障診斷(duàn):檢(jiǎn)查時機床已按要求設定了G54工件坐標(biāo)係。在手動數(shù)據輸入模式下,在G54坐標係下運行一個程(chéng)序,即“GOOG90G54X60。OY70 . OF150;M30”機床運行時,顯示器上顯示的機械坐標值為(X軸)”-1025.243”,並記錄下該值。然後,在手動模式下,將機床移動到任何其他位置,並在手動數據輸入(rù)模式下再次運行先前的程序段。機床(chuáng)停(tíng)止後,發現機床坐(zuò)標值顯示(shì)為“-1024.891”,與上次執(zhí)行後的值相差0.352mm。按照同樣的方法,將X軸點動移動到不同的位置,重複(fù)執行(háng)這個程序段,但是顯示器上顯示的數值不一樣(不穩定)。用百分表仔細檢查X軸,發現機械位置的實際誤(wù)差與數字顯示的誤差基本(běn)一致,因此認為故障是由於X軸(zhóu)重複定位誤差過大引起的。檢查X軸的反向間隙和定位精度,並重新補償其誤差值,但結果不會有任何影響。所以懷疑光柵尺(chǐ)和係統參數有(yǒu)問題。但是,為什麽(me)會出現這(zhè)麽大的誤(wù)差,卻沒有相應(yīng)的(de)報警信息?進一步(bù)檢查發現,這個軸是垂直的,鬆(sōng)開X軸(zhóu),主軸箱就(jiù)掉下來了,導致了誤差。


故障排除:修改機床PLC邏輯控製程序(xù),即X軸釋放時,先使能加載X軸,再釋放X軸(zhóu);夾緊(jǐn)X軸(zhóu)時,先夾緊X軸,然後取消啟用。經過(guò)調整,機床故障得以(yǐ)解決。


3.機床位置問題導致加工精度異常。


故(gù)障:杭州產立式數控銑床,配北京KND-10M係統。點動或加(jiā)工過程中,發現Z軸異常。


故障診斷:檢查發現(xiàn)Z軸上下移動不均勻,有噪音,有一定間隙。電機(jī)啟動時,點(diǎn)動模式下Z軸運動有不穩定噪音,受力不均(jun1)勻,感覺(jiào)電機抖(dǒu)動厲害;向下移動時,沒有那麽明顯的抖動;停(tíng)的時(shí)候不抖,在加工過程(chéng)中很明顯。據分析,故障原因有三:一是螺杆反向(xiàng)間隙很大;二是Z軸電機工作異常(cháng);第三(sān),滑(huá)輪損壞到受力不均。但有(yǒu)一個問題需要注(zhù)意:停止時沒有抖動和上下運動不均勻的現象,所以(yǐ)可以排除(chú)電機工作(zuò)不正常的問題。所以先診斷了機械部(bù)分,在診斷測試中沒有發現異常,在公差範圍內。利用排除(chú)法則(zé),剩下的隻是帶的問題。測試皮帶(dài)時,發現這條皮(pí)帶剛換不(bú)久。但仔細測試皮帶時發現,皮帶內側有不同(tóng)程度的損壞,很明顯是受力不均造成的。是什麽(me)原因造成的?在診斷中發現電機擺放有(yǒu)問題,即夾緊(jǐn)角度和位置不對稱(chēng)造成受力不均。


故障排除:隻需重(chóng)新安(ān)裝電機,對準角度,測量距離(電機與Z軸之間的軸承),使皮帶兩側均勻(長度)。這(zhè)樣就消(xiāo)除了Z軸上下移動不均勻,噪音和抖動,Z軸的加工恢複正常(cháng)。


4.係統參數未優化,電機運行異常(cháng)。


引起加工精度異常的係(xì)統參(cān)數主要有機床進給單元、零點偏置、反向間隙等。比如弗蘭克(kè)數控係統,它的進給單位是公(gōng)製和英製(zhì)。機床(chuáng)修理過程中,局部處理往往(wǎng)影響零點偏置和間隙的變化,故障處理後應及(jí)時調整修改;另一方麵,由於機械磨(mó)損嚴重(chóng)或接頭鬆動,參數的測量值也可能發生變化,因此需要對(duì)參(cān)數進行相應(yīng)的修改,以滿足機床(chuáng)加工(gōng)精度的要求。


故障:杭州產立式數控銑床,配北京KND-10M係統。在加工過程中,發現X軸精度異常。


故障診斷:發現X軸有一定間隙,啟動時(shí)電機不(bú)穩定。用手摸(mō)X軸電機時(shí),感覺電機拉得比較用力,但是停下來的時候不明顯(xiǎn),特(tè)別(bié)是慢跑的時候。據分析,故障(zhàng)原因有(yǒu)兩個:一是螺杆(gǎn)的側隙很大;二(èr)是X軸電機工作異常。


故障排除:利用KND-10M係統的參數功能調試電(diàn)機。首先對存在的間隙進行補償,然後調整伺服係統參數和脈衝抑製函(hán)數參(cān)數。X軸電機抖動消除,機床加工精度恢複正常。

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